龙泉新闻网讯(见习记者 郑沐欣 通讯员 冉江波)“供电部门为我们企业节能降耗和安全生产提供了优质高效的服务,真的是贴心!”8月15日,市金宏瓷业有限公司董事长金逸林由衷地赞叹。
近年来,市供电公司深入开展了“服务送上门”活动,组织多支“电力顾问”服务小分队,主动上门对大客户的供用电设施进行安全检查,并着重对客户供电电源、应急预案、自备电源配置情况进行重点核查,确保企业安全生产和有序运行。同时,根据客户不同的用电特点,为客户量身定制用电方案,指导客户增减变电容量、合理安排生产班次,避开用电高峰,想方设法帮助企业节约生产成本。
在走访企业过程中,得知金宏瓷业在制瓷过程中,素烧、烤花两道工序采用现有的烧制工艺,存在两个弊端。一是升温和冷却时间长,造成大量热能浪费,直接导致素烧和烤花工艺烧制过程中的能源消耗较高。二是窑体个数多、占地面积大,且不能连续生产,无形中增加了厂房、设备、人工、燃料等生产成本,造成资源浪费、生产成本较高、工作效率低下。加之液化气价格的不断上涨,企业的生产成本也随之不断增加,企业正在谋求节能减排的产业发展新思路。
了解相关情况后,市供电公司立即抽调技术骨干,先后上门10余次,与企业负责人洽谈节能服务相关事宜,为其编制了合理的电力、窑体两大改造工程方案。将该厂区供电由35千伏大沙变电改为由110千伏芳野变电,在配电房中又新增了一台250千伏安的变压器,大大提高了电能质量和供电可靠性,保证了烧制过程中电能稳定,从而也保障了产品质量的稳定。淘汰原先使用的16只单体窑炉,改建2条辊道窑炉及配套设备。不但隔热保温效果好而且寿命长、封闭严密,减少窑体热量损失,能有效地保证窑内温度和气氛稳定。
60米全自动素烧、烤花辊道窑炉改造完成后,燃料由液化气替换为绿色能源“电能”。为此,金宏瓷业算了一笔账,按照年产1700万件青瓷产品计算,每年节约天然气约270万立方米,折合标煤约3140吨,项目节能率达47%。
此外,市供电公司还帮助浙江聚珍园食品有限公司、浙江立丰机械零部件有限公司等企业,根据企业自身特点,优化用电方案,促进生产企业的节能降耗技术革新。